近期,广西华银铝业公司矿山部组织精干人员陆续对排泥加压站一、二级泵进行轴承技改,有效解决了轴承寿命过短、故障频发难题,取得重大突破,实现降本提质目标,为矿山的顺利生产以及提产提供有力保障。
据了解,矿山部排泥加压站是矿山生产流程中重要的一环。洗矿泥浆经浓密机浓缩后,再经三级排泥泵加压,输送至4.5公里外的尾矿库。近几个月来,一、二级泵四点角接触球轴承故障频发,主要表现为保持架断裂或滚珠磨蚀、破裂,平均寿命仅200多台时。据统计,年初至今共更换18次,大于前两年轴承检修总和。由于轴承过早“夭折”,进一步加快泵轴、机封损坏速度,耗费大量人力、物力进行维修更换。随着矿山部提产在即,解决排泥加压泵轴承寿命短问题迫在眉睫。
鉴于以上情况,矿山部积极采取有力措施,组织技术人员进行攻关,不断创新工作方法,用两盘圆锥滚子轴承代替故障频发的一盘四点角接触球轴承,双列轴承背靠背安装后与原来的NU224M轴承配合使用,三盘轴承替代原先的两盘轴承使用。技改后,一、二级排泥加压泵运行平稳,震动、跳动幅度明显减小,至今已运行500多台时,未出现异常状况。
更多关键词搜索:泵