正是热浪翻腾的时节,从北方油城传来喜讯,截至8月3日,茂名石化高密度安装的劳伦斯泵已延续长周期运转1281天,创国际外同类型设备的世界最好程度。目前,该机组仍在波动运转中。
“由于劳伦斯泵的设计存在缺陷,招致机械密封外部轴承光滑不良,严重影响机械密封及轴承的运用寿命。在安装开工初期一年工夫内曾因而四次停车改换机封。这一成绩,成为了制约安装长周期运转的瓶颈。”回想起现在的情形,化工分部全密度车间主任梁戈浮光掠影。
面对这块“硬骨头”,梁戈说:“再怎样难,也要把它啃上去!”决计己下,于是全密度车间技术人员开端细心地查找缘由。经过对几次检修改换出来的机封仔细停止剖析、比照,翻阅外文材料,分解机封细心反省,发现缘由之一是劳伦斯泵原设计的缺陷,即在集装式的初级密封内不时绝对运动的动环以及静环,会在某个时分发生一个启齿流道,让高速活动的叶轮眼吹扫异丁烷漏入到密封油零碎,形成密封油零碎内油质改动,压力上升形成报警联锁停车,而产品牌号的不时切换,则容易在开孔或异丁烷流道内发生聚集物梗塞机封。
“缘由找出来当前,我们就与劳伦斯泵的厂家停止研讨讨论,最初决议对机封停止一系列的改造。”梁戈这样引见着。他们添加了异丁烷冲洗孔、加大密封冲洗量、改造现场密封油零碎管路,还制定特殊操作法,从密封油罐顶部平安阀的导淋处排放,将漏进密封油罐内汽化的异丁烷释放出零碎。经过这样一番改造,劳伦斯泵的运转情况终于有了起色。
“劳伦斯泵之所以能长周期运转,精密操作功不可没。”梁戈一言道出了秘诀。不管消费什么牌号的产品,不管消费负荷的上下,内操人员都把劳伦斯泵的功率控制在平安范围之内,这是保证劳伦斯泵颠簸临时运转的关键。外操人员则时辰关注劳伦斯泵密封油的质量,活期、定量对初级密封油零碎停止在线换油以及工艺剖析,为了消弭单薄环节,全密度车间从联锁动手,对各个联锁点停止优化,逐一消灭误报、无用的联锁,防止误报招致非方案停车;同时,制定详细的机电仪管操巡检细则,增强特护任务,以保证劳伦斯泵的颠簸运转。
茂名石化劳伦斯泵运转周期创世界最好程度