沧州炼化动力车间多管齐下降低机泵检修率
沧州炼化动力车间针对机泵检修率高的成绩,管理关口前移,延伸管理内容,从源头动手施行日常深度管理,加大机泵的光滑管理和测温测振管理力度,使机泵检修率由2011年的42台,下降到2012年的22台,降低了近一半,不只完成了设备实质平安,且浪费检修费用近10万元。
该车间退役的“高龄”机泵较多,106台机泵中退役十年以上的占到一半以上,招致机泵功能下降,每个月都要有几台机泵检修。车间围绕降低机泵检修率,在“治病”的同时从“防病”动手,从三个方面施行日常深度管理。
一是增强机泵光滑管理。他们将管理细分为机泵加换油执行状况、光滑油站管理、光滑油三级过滤等多个环节。机泵加换油由以前的分散式改为如今的月初集中式,从制度上保证了每台机泵光滑油活期反省改换;光滑油站管理实行锅炉、汽机、水处置三个岗位轮番担任,每季度循环一次,使光滑油站管理的交接由班组细化到岗位;光滑油三级过滤管理实行不活期抽查,反省班组的加换油记载、滤网清洁状况等,并严厉考核。
二是增强机泵测温测振管理。该车间将班组的测温测抖擞为日常任务的重点来抓。要求巡检进程中必需佩带测温仪、测振仪,以便随时发现机泵在运转中呈现的各种成绩,把成绩消灭在萌芽形态。车间还不定时现场抽查测温测振记载,比照实测数据和记载,关于偏向大的予以经济处分。
三是关于毛病率高的机泵,剖析缘由源头管理。如海水泵毛病率较高,缘由是消费用水量增大时,需求开2台海水泵同时运转。于是,他们经过调整3台海水泵出口阀门开度、开泵顺序等措施,处理了泵入口抢量成绩,保证了机泵波动运转;针对安装区局部不合格凝结水进入软水箱、机泵出口流量动摇不定等形成的高压炉软水泵毛病率高成绩,他们调整操作,控制这局部凝结水对软水箱的冲击,使软水温度趋于波动,并和消费沟通使硬化水外送量尽量波动,大大降低了软水泵毛病率;针对1#燃料泵走漏频繁成绩,将油光滑改为光滑脂光滑,从而处理了成绩。