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首台大排量潜油柱塞泵试验获得成功

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-31  作者:zlpumps  浏览次数:259
核心提示:首台大排量潜油柱塞泵试验获得成功油田首台大排量潜油柱塞泵试验获得成功间歇运动效率更高 节电率达20%,泵效提高30%左右 近日,
首台大排量潜油柱塞泵试验获得成功

油田首台大排量潜油柱塞试验获得成功

间歇运动效率更高

节电率达20%,泵效提高30%左右

近日,记者从采油工程研究院获悉,该院研制的油田首台大排量潜油柱塞泵在采油三厂B2-D3-438井现场试验获得成功,这口井泵效86%,与同排量抽油机相比,泵效提高30%左右,节电率达到20%,日产液52方,机组最大举升力达到3.5吨。

这项技术的负责人张凤武告诉记者,虽然目前抽油机的工艺配套都比较成熟,但在低产低渗井及特殊井举升方面仍存在适应性差、能耗高等问题。为了满足油田高效开采的需要,采油工程研究院针对低产低渗井开展了这项低耗能、耐高温的潜油柱塞泵人工举升技术研究。

张凤武向记者介绍道,电动潜油柱塞泵举升系统是由地面控制柜、潜油电缆、柱塞泵(倒置)及直线电机组成,地面控制柜将动力电变频后,通过潜油电缆传送到井下永磁直线电机,直线电机的动子在磁场的作用下,做上下往复运动。同时,驱动与其相连的柱塞,做同步往复运动,实现油液的举升。

说得通俗易懂一点就是,潜油柱塞泵这项技术是根据油井液量的大小,通过调节地面变频控制柜的频率,完成一个冲程,停顿一会儿,再进行下一冲程,这样柱塞泵工作的时间就会减少,自然会节能。由于该泵本身的间歇运动,有充分的进液时间,而且没有抽油杆的弹性伸长和收缩造成泵的冲程损失,所以泵效比普通的抽油机高一些。此外,潜油柱塞泵没有抽油杆,在斜井、水平井的应用上不会产生抽油杆管偏磨现象,优势更加突出。

预计到“十二五”末,该技术应用低产井总井数将会达到100口以上,年节电约105万千瓦时。而且,该项技术成果也适用于国内外其它油田,应用前景广阔。


 
 
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